Очистка теплообменника объединенного сырья «Пакинокс»
В мае 2018 года перед специалистам компании «АСГАРД-Сервис» была представлена проблема от Заказчика: необходимо очистить пластинчатый теплообменник объединенного сырья 400Е2 «Пакинокс» («Packinox»).
Причиной для обращения в компанию «АСГАРД-Сервис» послужили ухудшения показателей теплообмена, рост перепадов давления, которые не позволяли вывести установку ПФ-40/22-1000 на необходимую производственную мощность. На данной установке было зафиксировано снижение запланированного объема выработки продукта и увеличение расхода из-за необходимости догрева печью установки 119 тонн сырья в час на величину 30 ⁰С, которая была потеряна в теплообменнике.
Цели, поставленные перед нами
Основными задачами перед нашими специалистами были: необходимость поднять КПД теплообменного аппарата, вывод оборудования на расчетный режим по температурам и перепадам давлений. Единственный способ, с помощью которого можно было бы добиться таких результатов, удаление отложений с внутренних поверхностей теплообменника.
Для того, чтобы соблюсти все требования завода-производителя Alfa Laval Packinox на все время работ было обеспечено большее давление в схеме «обечайка + ГСС», чем давление в схеме эффлюента.
Очистка теплообменника «Пакинокс» производилась специалистами компании «АСГАРД-Сервис» в несколько этапов:
- На первом этапе внешний контур теплообменника был заполнен предварительно очищенной водой на 1/3 своего объема. После этого в воды была добавлена кальцинированная сода (Na2CO3) в расчете получения 2% раствора. Данный раствор был выдержан некоторое время, после чего была взята проба воды.
- После, было произведено заполнение внешнего контура на 2/3 объема с отслеживанием уровня кислотности pH от 10 до 14. Так же была произведена выдержка и взята проба щелочной воды.
- После снятия заглушки снизу теплообменника «Пакинокс» по внутреннему контуру ГПС было зафиксировано вытекание воды — что является следствием перетекания воды из внешнего контура ГСС во внутренний контур ГПС.
- Следующим этапом стало заполнение внутреннего контура ГПС водным раствором, одновременно отслеживая уровень в обоих контурах. Уровень во внешнем контуре поддерживался выше внутреннего уровня ≈ 0,5 – 1 м.
- Так же была произведена выдержка воды, а следующим шагом был произведен барботаж азотом и произведены выстрелы из пневмоимпульсной установки (ПИУ).
- После того, как уровень воды во внутреннем контуре достиг верхнего сильфона, наши специалисты начали производить постепенный слив с остановками для выполнения выстрелов из пневмоимпульсной установки.
- После полного слива воды из контура был подготовлен следующий реагент — фракция ароматических углеводородов (ФАУ). Контур ГПС был заполнен реагентом с ФАУ на уровень 3,5 м от нижнего фланца теплообменника. Была произведена выдержка в течение двух часов, произведен барботаж азотом и задействована ПИУ.
- Выполнено полное заполнение контура ГСС 2% раствором воды с Na2CO3, а контура ГПС — ФАУ до верха сильфонов. Опять произведена выдержка и последующие барботирование и ПИУ.
- Следующим шагом производился слив контура ГПС с одновременным понижением уровня воды в контуре ГСС, тем самым выполняя технологию промывки методом наполнения-слива.
- Опять производится повторное наполнение контура ГПС новым реагентом ФАУ на 2/3 объема с последующим повторением понижения-повышения уровня в контуре с применением барботажа и ПИУ.
- Заключительная промывка методом «слива-наполнения» была выполнена водным раствором с отслеживанием разности уровней в течение 12 часов. После чего была произведена сушка всех контуров азотом и проведена опрессовка контуров «обечайка + ГСС» и контура ГПС.
Стоит отметить, что после каждого наполнения-слива жидкостей, брались пробы жидкости для сравнения с предыдущими результатами.
Итоги
Окончательный итог результатов очистки теплообменного аппарата можно будет дать только после запуска установки в полноценную эксплуатацию и снятия показателей с данной установки.
На данный момент можно сделать вывод из собранных в процессе очистки сведений, таких как: количество затраченных реагентов, замеренные расходы, динамика увеличения уровня pH, степени насыщения растворителей, визуальный осмотр загрязненности растворов, что очистка прошла на высоком профессиональном уровне, подбор реагентов был осуществлен в правильном научном ключе.
Фотографии с объекта заказчика
Преимущества компании
Быстрый отклик на заявку
Высокое качество выполняемых работ
Подбор хим. реагентов индивидуально под заказчика
Специалисты с опытом более 10 лет в отрасли
Низкие цены, так как работаем над издержками
Короткие сроки мобилизации и оперативное начало работ
- Фактический адрес г. Москва, ул. Большая Почтовая 55/59, строение 1, офис 436
- Телефон +7 (499) 322 - 30 - 62
- E-mail info@asgard-service.com
- График работы ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
Мы Вам перезвоним Перезвоните мне